某精细化工企业,年产3万t配方型水质稳定剂,生产方式为间歇式小批量生产,每生产一反应釜化学品后,都需对反应釜进行清洗,清洗污水水量每天18~22m3。原主要以有机聚合物一类的产品为主,其生化性较好。企业采用调节池-厌氧-好氧生化处理-沉淀处理的短流程处理工艺,自建有污水处理设施,出水满足园区接受标准DB12/356-2008(COD≤500mg•L-1,NH3-N≤35mg.L-1,总磷≤3mg•L-1)。随着企业业务发展,开始生产杀生剂和消毒剂,且产量逐年增加,其中含异噻唑啉酮衍生物的杀生剂占比达40%以上。为解决杀生剂污水对生化处理系统的严重冲击,经过研究,在原有污水处理工艺的基础上,采用微波装置对杀生剂污水进行预处理,再进入原污水处理设施。经过微波法预处理,降低了杀生剂污水中杀生剂的活性物组分含量,消除了杀生剂对生化处理系统的影响,可生化性提升。经改造,污水处理设施运行稳定,出水优于园区接受标准。
1、污水处理设施存在的问题及原因分析
1.1 污水处理设施存在的问题
1.1.1 现有污水处理设施工艺流程
为处理生产污水(污水水量每天18~22m3),企业采用污水调节罐-厌氧池-好氧池-沉淀池处理工艺自建有污水处理设施。
污水处理工艺流程中,生产污水进入污水调节罐,用NaOH或H2SO4调节pH至7.5~8.2后,泵入厌氧池进行厌氧生物处理,经厌氧充分生化处理后的出水泵入好氧池,进行好氧生物处理。经生化处理的出水进入沉淀池,通过投加PAC进行化学除磷,根据出水磷酸盐残留浓度调节加入量,出水达到园区接受标准后进入清水罐,沉淀池污泥用板框压滤机脱水后,干泥外送处理,压滤机滤液泵回污水储水罐。
1.1.2 现有污水处理设施出现的问题
2017年开始,污水处理设施出现运行不稳定,好氧池表面经常出现大量悬浮污泥,液面浮渣疏松稀薄,颜色灰暗。出水COD、NH3-N、总磷频繁超标。
污泥沉降比SV低为8%,显示其沉降性不好,微生物处理能力不足,出水水质恶化,COD峰值880mg•L-1,NH3-N峰值59mg•L-1总磷峰值4.5mg•L-1,严重超标导致无法外排。
1.2 原因分析
根据污水处理设施运行状况及生化处理系统运行参数情况,经调研,2017年前后生产状况的变化,2017年初企业在生产聚合物的基础上,开始增加生产异噻唑啉酮衍生物为主的杀生剂和消毒剂,生产污水中开始含有较高浓度的异噻唑啉酮衍生物成分。初步判断杀生剂是导致污水处理系统无法正常运行的主要原因。对聚合物生产污水、杀生剂生产污水和混合污水中的杀生剂含量及可生化性进行分析,并将杀生剂生产污水隔离,只将聚合物生产污水进入污水处理系统进行处理,以确定上述判断。
杀生剂生产污水中杀生剂活性组分2-甲基4-异噻唑啉-3-酮(MI)和5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI)含量达19~21mg•L-1;有机聚合物生产污水中不含有杀生剂成分;混合污水中杀生剂活性物含量<0.5mg•L-1时,污水处理系统出水水质可以稳定达到综合排放标准三级,满足园区污水接受标准。
经水质分析及单独对聚合物生产污水进行处理,可以断定,杀生剂的高浓度进入是导致污水处理系统无法运行的主要原因。杀生剂短时间大量进入污水处理设施,杀灭了污水处理微生物,使生化处理系统失活,终导致污水处理系统无法正常运行。
2、实验部分
2.1 实验方法
以杀生剂生产污水为研究对象,采用微波处理小型实验装置进行处理,检测实验前后水中的活性物含量变化,确定出对杀生剂消解的佳条件。并在此条件下对三种污水实验前后的可生化性变化进行实验研究。
处理效果用消解后活性物含量表征。活性物含量测试按HG/T3657-2008标准进行测定。
可生化性用BOD5/CODcr表征,CODcr测试按哈希USEPA消解比色法,BOD5,测试按哈希稀释水法。
2.2 仪器和试剂
实验用仪器:微波实验装置(乔跃JOYN-J1-3);电子天平(METTLERAL204-1);取液器(大龙,100-1000UML);滴定管;pH计(METTLERFE28);消解反应器(HACHDRB200);水质分析仪(HACHDR900);BOD分析仪(哈希B729);BOD培养箱(HACH205);溶解氧测试仪(HACHHQ30D)。
实验用试剂:硫代硫酸钠标准滴定溶液(0.1mol•L-1);亚硫酸氢钠溶液(0.5mol•L-1);碘溶液:(0.12mol•L-1);可溶性淀粉溶液(10g•L-1);NaOH溶液(0.5mol•L-1);H2SO4溶液(0.5mol•L-1);哈希COD消解试剂管;BOD营养盐缓冲剂粉枕包;BOD细菌培养液(多菌种)。
碱铜压滤液经管网收集排入高浓度废水调节池,经调节池均化水质,稳定水量后,通过提升泵泵入物化反应箱,投加硫化钠去除废水中的铜离子,由于废水中含有少量的镍离子,需根据进水水质投加少量重捕剂。反应后的废水进入循环水箱,通过供料泵提升进入CMF系统,进行泥水分离,产水进入离交原水箱。通过提升泵泵入离子交换系统,经特种螯合树脂吸附,深度去除废水中低浓度的铜离子。离子交换系统出水进入pH回调箱,通过投加硫酸,调节pH至合适范围后,进入蒸发原水池。经除铜后的高浓度废水经泵提升进入三效蒸发系统,再经结晶罐结晶得到较高纯度的氯化铵副产品。
碱铜洗水经管网收集排入低浓度废水调节池,经调节池均化水质,稳定水量后,通过提升泵泵入物化反应箱,投加硫化钠、重捕剂去除废水中的铜离子及少量的镍离子后,进入污泥浓缩箱。通过压泥泵泵入高压隔膜压滤进行脱水,滤液进入循环水箱。经过TMF系统精滤后,进入ED原水池。通过提升泵进入ED一级系统,经浓缩的浓水进入ED三级系统浓缩,浓缩至TDS≥10%后,并入离交原水箱与碱铜压滤液一同进入离子交换系统处理。经ED一级系统脱盐后的淡水进入ED二级系统脱盐,ED二级系统淡水进入RO系统进行深度脱盐,制备中水回用,提高资源利用率。
园区生产废水经粗细两级格栅后进入预曝气调节池,调节废水的水量与水质,保证后续处理构筑物能够持续稳定运行;预曝气调节池出水提升至溶气气浮装置,利用水中各种原有溶解、悬浮物质表面活性的差异,或投加药剂而产生的表面活性的差异对废水中的动植物油进行分离,避免对后续生化系统产生干扰;溶气气浮装置出水自流进水解酸化池,蛋白质、脂肪等较难降解的有机大分子物质降解为易生物降解的小分子物质,有效提高了废水的可生化性,为有机污染物的彻底去除提供强有力的条件;水解酸化池出水自流进入接触氧化池池内设组合填料和曝气装置,利用好氧微生物降解、吸附废水中的有机物,大量降解污染物使其达到排放标准;接触氧化池出水进入二沉池进行泥水分离,后达标排入下游污水处理厂。
二沉池及溶气气浮装置产生的污泥及浮渣除必要的回流外,其余全部进入污泥储池,经压滤脱水后外运。
4、主要构筑物及设计参数
(1)粗细格栅池。设置在调节池内部、半地上钢结构、尺寸为2.9mx0.6mx4.5m,粗格栅为机械格栅,栅宽为5mm,细格栅为手动提篮格栅,栅宽为3mm。
(2)预曝气调节池。半地上钢结构,池体尺寸为18.0mx12.0mx4.5m,有效水深4.0m,水力停留时间为20.7h,预曝空气量为0.6m/(m2.h),气水比为3:1。
(3)溶气气浮装置。钢制防腐结构,设备尺寸为8.7mx2.5mx2.5m,处理能力为40~45m3/h,溶气水量为6~10m3/h,设计回流气比为30%总功率约为7.5kW。PAM、PAC药液质量分数分别为0.2%和10%,加药量分别为3和100mg/L。
(4)水解酸化池。半地上钢结构,池体尺寸为10.0mx5.8mx5.0m,有效水深4.5m,水力停留时间为6.27h,污泥浓度为6g/L,采用点对点布水方式,尽可能使其布水均匀。
(5)接触氧化池。半地上钢结构,池体尺寸为12.0mx10.0mx5.0m,有效水深4.5m,水力停留时间为12.98h,容积负荷为0.735kg[BODs]/(m3•d),曝气量为8.32m3/min,气水比为12:1,生物填料高度为3.0m,直径为150mm。
(6)二沉池。半地上钢碎结构,池体尺寸为8.8mx5.0mx5.0m,有效水深4.0m,有效泥深1.0m,表面负荷为0.945m/(m2•h),污泥回流比为10%。